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高速無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)壽命試驗(yàn)故障分析與試驗(yàn)方法改進(jìn)(zxj) |
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摘要:針對(duì)高轉(zhuǎn)速無(wú)刷直流電機(jī)壽命試驗(yàn)中出現(xiàn)的轉(zhuǎn)軸卡死敞障進(jìn)行理論分析和試驗(yàn)驗(yàn)證,找出現(xiàn)行的試驗(yàn)方法的不足,結(jié)合高轉(zhuǎn)速無(wú)刷商流電機(jī)的運(yùn)動(dòng)特生,提…r種新的試驗(yàn)方法并將其』、i用于實(shí)際試驗(yàn)過(guò)程中,通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證了方法的止確和有效。 關(guān)鍵詞:高速無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī);壽命試驗(yàn);方法分析0引 言高速無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)的壽命試驗(yàn)是電動(dòng)機(jī)鑒定試驗(yàn)的最后一個(gè)關(guān)鍵步驟。由丁對(duì)高轉(zhuǎn)速的認(rèn)識(shí)不足,在利用傳統(tǒng)試驗(yàn)方法進(jìn)行的初次壽命試驗(yàn)中,在經(jīng)過(guò)近140 h后發(fā)生異常,被測(cè)電機(jī)停轉(zhuǎn),有明顯的焦糊味,并且驅(qū)動(dòng)器外圍電路板一相布銅完全過(guò)熱燒斷,還有一相布銅也有過(guò)熱痕跡尚未完全熔斷.壽命試驗(yàn)運(yùn)行時(shí)間為150h.要求加載,為間歇T作制,每個(gè)工作周期通電10 min,休息l0min。壽命試驗(yàn)的加載足采用兩個(gè)電機(jī)(主動(dòng)電機(jī)和被動(dòng)電機(jī))對(duì)拖的方式。圖1為壽命試驗(yàn)原理圖、l故障分析首先分別對(duì)驅(qū)動(dòng)器和被測(cè)電動(dòng)機(jī)進(jìn)行技術(shù)指標(biāo)復(fù)測(cè),物理分解表明驅(qū)動(dòng)器工作基本正常。轉(zhuǎn)軸可以自由轉(zhuǎn)動(dòng),沒(méi)有卡死。但具有明顯糊味且電阻值發(fā)牛異常:三相繞組小平衡,有兩組繞組電阻超差,這些跡象顯示被測(cè)電機(jī)出現(xiàn)了過(guò)流,繞組匝間短路、如圖2所示,建立故障樹(shù)進(jìn)行分析后可以確定是南于被測(cè)電機(jī)卡死導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)電機(jī)堵轉(zhuǎn)燒毀。岡此以被測(cè)電機(jī)轉(zhuǎn)軸卡死為故障對(duì)象繼續(xù)分析,根據(jù)故障現(xiàn)象和產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)工藝,以轉(zhuǎn)軸卡死為頂事什,建立故障樹(shù)進(jìn)行分析。 1 1鎖制器繞組開(kāi)路及鎖制器機(jī)械故障測(cè)量電機(jī)鎖制器繞組電阻,電阻值正常。排除鎖制器繞組開(kāi)路造成故障的可能。接著對(duì)鎖制器通電仍然可以看到動(dòng)鐵心的吸合動(dòng)作,上L通電吸合時(shí)鎖制器動(dòng)鐵心端面和靜鐵心端面緊密貼合,工作可靠。排除了鎖制器失效可能。 1.2定轉(zhuǎn)子之間機(jī)械r涉拆解故障電機(jī)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn),靠近尾部的軸承完全損壞,磁鋼磨損嚴(yán)霞,磁鋼粉末和碎塊散落吸附在定轉(zhuǎn)子的間隙中。如圖3、圖4所示。,磁鋼破碎及軸承造成定轉(zhuǎn)子F涉,轉(zhuǎn)軸無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng)。管,波紋管用兩個(gè)螺釘和電機(jī)轉(zhuǎn)軸軸伸固定。所用V形塊的安裝槽為一刀加r出米,線性度為O 02mm,電機(jī)的軸伸外圓對(duì)機(jī)殼同軸度可達(dá)到0.02mm,在試驗(yàn)復(fù)現(xiàn)巾發(fā)現(xiàn)波紋管存和變形,和軸仲存在較大問(wèn)隙,被測(cè)電機(jī)軸伸小能順利進(jìn)入波紋管,如圖5所示,徑向變形量約為1 mm,,產(chǎn)生一定的徑向壓力。經(jīng)回顧,這種測(cè)試方法曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)波紋管壽命試驗(yàn)電機(jī)軸承失效的故障案例,但當(dāng)時(shí)電機(jī)轉(zhuǎn)速遠(yuǎn)低于該電機(jī)。綜上分析,轉(zhuǎn)子軸向竄動(dòng)通過(guò)波紋管對(duì)軸承造成軸向受力是導(dǎo)致軸承損壞的根本原因。 2機(jī)理分析及驗(yàn)證波紋管聯(lián)軸器的試驗(yàn)方法采用高柔性不銹鋼,具有高扭矩剛性、良好的穩(wěn)定性的特點(diǎn)。但是距離驅(qū)動(dòng)電機(jī)越遠(yuǎn),撓動(dòng)程度放大越大,所受到的徑向偏擺影響也****,近似懸臂梁,如圖6所示。而且由于電機(jī)外形設(shè)…嘏制,尾部軸承比軸伸端軸承尺寸小,承載荷也小,受力卻足****的。這與試驗(yàn)中兩個(gè)電機(jī)的四個(gè)軸承巾被動(dòng)電機(jī)的尾部軸承會(huì)****損壞的實(shí)相符。而波紋管的彎曲變形會(huì)給電機(jī)軸承卜造成一定的附加徑向壓力,進(jìn)一步增加軸承兒其是被動(dòng)機(jī)尾部軸承的負(fù)荷壓力,影響軸承壽命。 為了驗(yàn)證上述分析,采用兩臺(tái)同型電機(jī)進(jìn)行故障復(fù)現(xiàn)。為加快試驗(yàn)進(jìn)程,且盡量模擬故障情況,采取了人為安裝不『司軸連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的方式。偏移量約為1.2 mm,如圖 7所示,每4小時(shí)監(jiān)測(cè),連續(xù)運(yùn)行近70h發(fā)現(xiàn),電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)聲音較大,但電流正常;運(yùn)轉(zhuǎn)75 h后被測(cè)電機(jī)出現(xiàn)明顯異常噪聲,尾郡銷盤出現(xiàn)偏擺。拆解電機(jī)并對(duì)尾部軸承進(jìn)行失效分析,與理論分析相符。試驗(yàn)說(shuō)明波紋管因剛性較大,近似剛性連接,不同心條件下,被測(cè)電機(jī)尾部軸承撓動(dòng)和負(fù)荷增人,從而影響壽命。 3試驗(yàn)方法分析及改進(jìn)綜E所述,應(yīng)采用柔性連接,并盡量保證同軸安裝的試驗(yàn)力‘法束進(jìn)行高轉(zhuǎn)速電機(jī)的壽命試驗(yàn)。尚先,V形試驗(yàn)支架線性度經(jīng)測(cè)量為0.02 mm。抽取同批次電機(jī)3臺(tái),以電機(jī)外圓定位測(cè)量軸伸徑向圓跳動(dòng),為 O.01-O.012 慢慢,說(shuō)明如果以電機(jī)外圓作為安裝定位面安裝在V形試驗(yàn)支架上,可以保證軸伸同軸發(fā)良好、其次,對(duì)高速運(yùn)轉(zhuǎn)器件的連接件進(jìn)行廣泛分析,所使用的聯(lián)軸器以插銷撥動(dòng)聯(lián)軸器和圓形膜片聯(lián)軸器居多。但捕銷撥動(dòng)聯(lián)軸器雖然能解決對(duì)拖試驗(yàn)軸承失效的問(wèn)題,但高速運(yùn)動(dòng)中力矩和轉(zhuǎn)速的波動(dòng)會(huì)造成插銷和銷孔之間的高頻碰撞,極易造成捕銷、插孔變形或者插銷脫落。最終決定采川同形膜片聯(lián)軸器,如圖8所示,其結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、慣性小,具有高扭轉(zhuǎn)剛性。日有較強(qiáng)的補(bǔ)償徑向、角向和軸向偏差能力,具有零回轉(zhuǎn)間隙,順、逆時(shí)針同轉(zhuǎn)特性完全相同。由于網(wǎng)形膜片聯(lián)軸器軸向、徑向柔性大,在高精度、高轉(zhuǎn)速機(jī)械結(jié)構(gòu)中有著廣泛的應(yīng)用。 |
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